当前位置:首页 >> 加热炉

科迈化工斥实现橡胶助剂废水资源化有机胶兰州排气扇汽车水箱自吸水泵

2022-07-07 17:05:32  精铟机械网

科迈化工斥实现橡胶助剂废水资源化

科迈股份自2002年发展至今,已成为全球深具影响力的橡胶助剂大型制造商,拥有科迈天津和科迈内蒙两大生产基地及全球营销络,产品销往全球30多个国家和地区,与全球几大轮胎制造商建立了长期稳定的合作关系。领这些降级产品要再利用就会较难了先的技术使得科迈股份一直走在行业技术发展的前沿,在客户及行业中赢得良好口碑。

“绿色化工、清洁生产”是助剂行业十一五、十二五科技创新的主题。科迈股份践行绿色制造与生态化工,运行环境管理体系和职业健康安全管理体系取得成效。2015年投资4500万元引进先进技术和设备,率先实现了行业废水资源化利用,即依托MVR蒸发设备的能效优势和低温特点,配以原水预处理及凝水深度处理关键技术,将废水分离为可回用中水、达到工业盐标准的盐分及可回用有机物,变废为宝,实现资源循环利用。至2016年,科迈股份已投资近亿元,在天津和内蒙古两家工厂陆续建设了5套绝缘板废水资源化处理录音电话成套装置,解决了高盐、高COD和难降解的橡胶助剂废水处理难题,在实现废水资电磁炉源化利用的同时,大幅降低了废水处按GB/T17671⑴999 水泥胶砂强度实验方法理成本,满足了公司现有污水处理需求。此外,另有3套废水资源化处理成套装置也即将建成,用于备用装置,以保证工厂环保设施24小时稳定运行。该项目也通过了中国石油和化学工业联合会组织的成果鉴定,该成果技术先进、工艺成熟可行,总体达到国际先进水平,建议加大推广应用力度。

中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会名誉理事长、鉴定委员会主任许春华表示,该工艺实现了助剂废水中盐、水、有机物的合理分离和资源化回用,盐回收率100%、有机物回收率98%、水回用率95%,解决了橡胶助剂行业高含盐、难降解的高浓度有机废水处理难“山东省新材料产业发展尚处于起步阶段题。

中海油天津化工研究设计院高级工程师、鉴定委员会副主任徐建京指出,该工艺采用工段水直接套用的方法,既大幅降低了废水处理总量,降低了处理成本,又实现了有机物的高效回收。同时,该工艺将MVR蒸发技术用于废水蒸发除盐,与传统的多效蒸发相比,不仅可降低废水处理成本,而且可以降低煤炭用量,从而减少碳排放,对生态环境没有负面影响,属绿色环保型工艺。

科迈股份孟庆森博士介绍,生产橡胶助剂产生的废水含盐高、有机物含量高、降解难度大、污染因子冰箱多且变化大。而传统的处理方法多存在处理成本高、处理过程稳定性差、容易产生固废等问题。新工艺的开发运用资源化手段代替了传统的处理方法,通过有机物、水、盐资源化回收的方式,将本需处理的污染物变成了可回用于生产体系的资源,在保证外排水达标的同时,大幅降低了处理成本,提高了运行稳定性。

北京那个医院治疗过敏性鼻炎好
昆明哪家医院能看好甲状腺结节
北京通州妇产科检查
昆明治疗甲减医院
相关资讯
友情链接